问题聚焦:频繁损坏的托辊,生产线上的一道“坎”
在原料厂,带烧梭车是保障原料输送的关键设备之一。然而,由于长期承受巨大负载,其皮带底部的大托辊不堪重负,频繁发生损坏。这一问题如同生产线上一道难以跨越的“坎”,不仅带来了持续的备件更换费用,更导致非计划停机时间增加,对生产的稳定顺行构成了威胁。
智慧破题:改善小组巧施“外科手术”,变废为宝
面对这一顽疾,维修车间迅速响应,成立了以车间主任刘小永等人为核心的改善小组。小组没有局限于“坏了就换”的传统思路,而是集思广益,将目光投向了那些已下线、等待处理的旧滚筒。
改善小组的成员们精准操作,将旧滚筒上已经磨损的辊皮割除,完整保留其依然坚固的滚筒轴与状况良好的轴承壳。经过清理、检测与必要的修复,这些核心部件被重新组装,巧妙地改造成了可用于皮带底部的大托辊。这一变废为宝的过程,赋予了废旧设备新的生命。
效益彰显:小投入撬动大效益,稳定生产双丰收
这项源自基层智慧的改善,带来了显著的有形与无形效益:
有形效益立竿见影:经测算,这种利用废旧滚筒改造的“加强型”托辊,因其结构更坚固,使用寿命得到显著延长。仅此一项,预计每年可节约大托辊备件采购费用约3000元,实现了实实在在的成本节降。
无形效益价值深远:改造后的托辊运行更稳定、更可靠,有效降低了设备故障率,提升了整体运行的稳定性,为生产的安全、稳顺提供了有力保障。由此减少的停机时间,带来的综合效益远超备件费用本身。
从问题频发的“痛点”到变废为宝的“亮点”,带烧梭车托辊的改善案例,生动地诠释了“极致创效”的真谛。它并非简单的节省,而是源于对工作的热爱、对细节的洞察与对创新的追求。
在原料厂李连军的带领下,以刘小永等同志为代表的维修车间改善小组,用他们的实际行动证明:降本增效的潜力就蕴藏在我们身边,每一位员工都可以成为价值的创造者。这个旧滚筒“再就业”的故事,点燃的是全员参与改善的热情,铸就的是企业持续发展的坚实根基。这种精益求精、物尽其用的精神,将汇聚成助力鑫达在高质量发展道路上砥砺前行的强劲动力!




